和粉塵超標(biāo)排放污染的問題,滿足600萬噸/年生鐵產(chǎn)能的需要,提高燒結(jié)礦質(zhì)量和燒結(jié)機整體裝備水平,提升可持續(xù)發(fā)展能力,2012年攀鋼釩完成了關(guān)停拆除原3號、4號、5號3臺130m2燒結(jié)機和原地改建一臺260m燒結(jié)機(簡稱新3號燒結(jié)機)的任務(wù)。新3號燒結(jié)機在燒結(jié)工藝、節(jié)能減排、設(shè)備選擇、自動控制等方面廣泛應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備,使得其工藝、技術(shù)、裝備和自動化水平達(dá)到了當(dāng)前國內(nèi)外領(lǐng)先水平,但在投產(chǎn)使用過程中,也出主抽風(fēng)機運行不穩(wěn)、電耗指標(biāo)高的問題。
新3號燒結(jié)機于2012年8月30日建成投產(chǎn),主要設(shè)備參數(shù)見表1。其主抽風(fēng)系統(tǒng)采用兩臺5600kW、10kV高壓電機,分別拖動兩臺SJ14300-0.89/0.72型主抽風(fēng)機。該風(fēng)機主要參數(shù)見表2。
新3號燒結(jié)機采用單煙道雙主抽風(fēng)機生產(chǎn),煙氣由分配室分流經(jīng)電除塵后進入主抽風(fēng)機。因受場地,燒結(jié)機主煙道與主抽風(fēng)機進氣煙道成90°布局。系統(tǒng)設(shè)置有2臺SJ14300型主抽風(fēng)機,轉(zhuǎn)子為普通二維葉子。主抽風(fēng)機在生產(chǎn)運行過程中存在兩個問題:一是煙氣經(jīng)分配室進入主抽風(fēng)機流量不均衡,存在“搶風(fēng)”現(xiàn)象,即一臺風(fēng)機風(fēng)量大而另一臺風(fēng)機風(fēng)量小,導(dǎo)致兩臺風(fēng)機電機的電流差異大;一臺閥門開度可到90%,另一臺閥門開度不到30%,如果將風(fēng)門開大則振動加劇,風(fēng)機喘氣頻繁,工況不穩(wěn)定,影響設(shè)備安全,給正常生產(chǎn)造成影響。二是風(fēng)機裝機容量偏大,造成燒結(jié)礦動力能耗高,但是如果運行單臺風(fēng)機生產(chǎn),又無法滿足生產(chǎn)要求。因此,必須對燒結(jié)主抽風(fēng)機進行改造,以實現(xiàn)燒結(jié)機穩(wěn)定正常的生產(chǎn)。
一般大型燒結(jié)機均為2臺抽煙機同時運轉(zhuǎn),為了搞清楚原因,從2014年11月到2015年4月,攀鋼釩煉鐵廠利用限產(chǎn)、燒結(jié)礦槽存較多等機會進行了多次單臺抽煙機運行試驗,試驗最短時間為4.5小時,最長時間為7天。
試驗情況如下:燒結(jié)負(fù)壓比正常降低1kPa~2kPa,燒結(jié)礦產(chǎn)量降低10%左右;機頭電除塵灰量減少15%左右;脫硫裝置運行未見異常,脫硫效果沒有明顯變化;電機電流與雙抽時的最大電流一致。
三元流葉輪使空氣進行三維立體式流動,降低葉輪對其時的損耗,有效降低軸功率,運行效率顯著提高,具有明顯的節(jié)能效果。該廠應(yīng)用先進的三元流技術(shù)開發(fā)設(shè)計了新型大流量、低壓比離心燒結(jié)鼓風(fēng)機葉輪,流量達(dá)到8000m3/min~25000m3/min,與傳統(tǒng)二元葉輪比較,流動效率提高3.8%,葉輪效率提高10%左右,整機效率提高到10%以上。
近幾年來,國內(nèi)一些鋼廠將三元流技術(shù)應(yīng)用于燒結(jié)風(fēng)機等大流量通風(fēng)機改造上,在不改變電機、機殼的情況下,電流比之前下降了10%以上,風(fēng)量比之前提高10%以上。
一方面,根據(jù)單抽試驗,燒結(jié)機單抽工作時,其燒結(jié)礦產(chǎn)量降低10%左右,就是風(fēng)量比正常風(fēng)量低了差不多10%左右;另一方面,經(jīng)過三元流技術(shù)改造一臺主抽風(fēng)機后,在電機、機殼等不變的情況下,其抽風(fēng)量將增加10%左右。這樣,使用三元流技術(shù)改造的主抽風(fēng)機,可以彌補原單抽時的產(chǎn)量損失,燒結(jié)礦產(chǎn)量并不明顯降低,這樣就達(dá)到目的,即可以停用一臺抽煙機而只運行經(jīng)三元流技術(shù)改造后的這一臺風(fēng)機,更換下來的轉(zhuǎn)子還可以作為另一臺風(fēng)機的備品使用。
因此,改造可行性結(jié)論如下:使用三元流技術(shù)改造的主抽風(fēng)機增加的風(fēng)量正好可以彌補原單抽運行的不足風(fēng)量。利用三元流技術(shù)改造主抽風(fēng)機是可靠的。單抽對機頭電除塵的除塵效果有一定影響,但影響不大。如將機頭電除塵電源改為高頻電源,可提高除塵效率,可抵消單抽對除塵效果的影響。脫硫負(fù)荷不會增加。
燒結(jié)主抽風(fēng)機改造前提是電機不動,機殼、基礎(chǔ)不做改造,將新設(shè)計、制造的風(fēng)機轉(zhuǎn)子安裝在原風(fēng)機機殼內(nèi)。因為燒結(jié)鼓風(fēng)機的原生產(chǎn)廠家和改造廠家不同,軸端密封和進風(fēng)口的安裝部位結(jié)構(gòu)形式和幾何尺寸有所不同,所以軸端密封和進風(fēng)口的安裝部位尺寸待實地測量后決定是否改變。改造分為以下3個部分:
葉輪采用國際先進軟件平臺進行設(shè)計。葉輪改造主要是將葉輪內(nèi)部的三元立體空間無限地分割,通過對葉輪流道內(nèi)各工作點的分析,建立起完整、真實的葉輪內(nèi)流體流動的數(shù)學(xué)模型,依據(jù)三元流動理論設(shè)計出來的葉片形狀為不規(guī)則曲面形狀,葉輪葉片的結(jié)構(gòu)可適應(yīng)流體的真實流態(tài),能夠有效控制葉輪內(nèi)部流體質(zhì)點的速度分布,同時在改善了葉輪流道氣流的均勻性后也可減少雜質(zhì)堆積,能夠很好地改善轉(zhuǎn)子的運行平穩(wěn)性。
高效節(jié)能風(fēng)機轉(zhuǎn)子與普通風(fēng)機轉(zhuǎn)子相比,增加了導(dǎo)流套,葉輪應(yīng)用了三元流動技術(shù),具有倒流、通流效率高等優(yōu)勢,相較普通風(fēng)機葉輪,單輪效率提高10%左右(前后數(shù)據(jù)要一致)。
兩種葉輪的幾何形狀差異很大,為使兩種不同幾何形狀的葉輪滿足完全相同的安裝條件,在設(shè)計上是存在很度的。因此,該廠在設(shè)計過程中采用了多種設(shè)計方法進行比較,對葉輪內(nèi)流動優(yōu)化及強度計算進行復(fù)合性設(shè)計,在基本設(shè)計定型后再運用計算流體動力學(xué)技術(shù)以及葉片優(yōu)化平臺進行了系統(tǒng)優(yōu)化,優(yōu)化所提高的整機效率達(dá)到4.2%~4.8%。
離心鼓風(fēng)機葉輪設(shè)計根據(jù)所選用的材料進行強度校核是必須進行的程序。該葉輪的強度校核所采用的方法,是將雙吸離心葉輪整體作為計算幾何模型進行有限元網(wǎng)格剖分,同時為結(jié)構(gòu)離散化的計算精度和內(nèi)存空間的有效利用,運用軟件進行10節(jié)點的四面體單元網(wǎng)格剖分從而進行強度效核,校核的結(jié)果是該SJ16000三元流葉輪有足夠的強度滿足運行要求。
傳統(tǒng)燒結(jié)風(fēng)機的軸盤端面與主軸過渡部分總有較大臺階,氣流通過時會產(chǎn)生氣旋及湍流現(xiàn)象從而降低效率,此次改造利用原風(fēng)機主軸進行設(shè)計改造并加裝了導(dǎo)流套和密封套,導(dǎo)流套使氣流與主軸過渡,軸槽與軸端密封嚴(yán)密,減小了軸端泄漏,相對原來的結(jié)構(gòu)提高了氣流流動效率。該廠采用分流器合理分流有雜質(zhì)的煙氣,減輕葉片頭和后盤部位的磨損,改善了葉輪流道氣流的均勻性,減少雜質(zhì)堆積,能夠很好地改善轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)精度。
高效節(jié)能風(fēng)機導(dǎo)流器與普通風(fēng)機導(dǎo)流器相比,具有通流效率高、氣流分流均勻等優(yōu)勢,效率提高約2%。
該廠設(shè)計新型燒結(jié)鼓風(fēng)機密封系統(tǒng)取代原有密封,減少燒結(jié)鼓風(fēng)機漏風(fēng)量75%以上。該廠根據(jù)燒結(jié)鼓風(fēng)機高端化設(shè)計的整體思,對燒結(jié)鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子流道中的各個部件進行了整體優(yōu)化設(shè)計。燒結(jié)鼓風(fēng)機密封系統(tǒng)的設(shè)計,運用壓縮機密封技術(shù),采用新式燒結(jié)鼓風(fēng)機口圈密封和軸端密封系統(tǒng),大幅減少了燒結(jié)鼓風(fēng)機內(nèi)部泄露,提高了整機效率。
2016年1月27日~30日,新3號燒結(jié)機A抽風(fēng)機轉(zhuǎn)子換裝成三元流轉(zhuǎn)子。按照改造技術(shù)方案,施工中軸承座、主油泵、機殼保持不變,該廠只對轉(zhuǎn)子、風(fēng)口進行了更換,且對B抽風(fēng)門進行密封處理及B除塵前風(fēng)管進行了插盲板封堵,最大限度減少A抽風(fēng)機風(fēng)量損失。
自2016年1月30日將A抽風(fēng)機轉(zhuǎn)子更換為三元流轉(zhuǎn)子后,新3號燒結(jié)機一直都用新更換后的風(fēng)機單獨運行(停運B抽風(fēng)機),并將B抽風(fēng)機電除塵器進風(fēng)口及風(fēng)機出口進行封閉。經(jīng)過一年多運行,結(jié)果表明:用改造后單臺風(fēng)機可以代替原來2臺風(fēng)機,燒結(jié)機產(chǎn)量不變,技術(shù)參數(shù)負(fù)壓不變(詳見表3),保障了新3號燒結(jié)機正常運行。
從表4可知,新3號燒結(jié)機主抽風(fēng)機改為三元流轉(zhuǎn)子單抽運行后,2016年1月~12月份累計節(jié)電918萬千瓦時,創(chuàng)節(jié)電效益536萬元。
從表5可知,2017年1月~12月份,新3號燒結(jié)機主抽風(fēng)機累計節(jié)電987萬千瓦時,創(chuàng)節(jié)電效益493萬元。
該項目從風(fēng)機轉(zhuǎn)子改造到2017年底,累計節(jié)電1906萬千瓦時,創(chuàng)節(jié)電效益1030萬元;3個月收回全部投資,在滿足生產(chǎn)的情況下開展了節(jié)能改造攻關(guān),實現(xiàn)了項目預(yù)期目標(biāo),該項目的改造是成功的。
新3號燒結(jié)機經(jīng)過高效節(jié)能改造,經(jīng)過一年多的運行,用一臺主抽風(fēng)機代替原來2臺風(fēng)機運行,在確保生產(chǎn)正常運行前提下,節(jié)約了較多用電,表明用三元流技術(shù)改造風(fēng)機是成功的。2018年,攀鋼釩煉鐵廠在嘗到新3號燒結(jié)機改造甜頭的基礎(chǔ)上,在新2號燒結(jié)機開展主抽風(fēng)機2臺以及3號環(huán)冷機風(fēng)機、4號環(huán)冷機風(fēng)機、配料除塵風(fēng)機、機尾除塵風(fēng)機共計6臺風(fēng)機及配套輔助設(shè)施的節(jié)能改造推廣工作。
相信,在經(jīng)過一系列其他燒結(jié)機風(fēng)機節(jié)能改造后,攀鋼釩燒結(jié)機風(fēng)機應(yīng)用將達(dá)到新的水平,在優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的前提下,進一步提高燒結(jié)設(shè)備保障能力。